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布袋除塵器-布袋除塵器在粗鉛精煉除銅過程中煙塵的治理-泊頭市康越環(huán)保

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布袋除塵器在粗鉛精煉除銅過程中煙塵的治理

來源:泊頭市康越環(huán)保 發(fā)布時(shí)間:2015/1/5 22:39:07
摘要:對粗鉛精煉除銅過程中產(chǎn)生的煙塵進(jìn)行治理,在各個(gè)煙塵揮發(fā)點(diǎn)安裝集塵裝里,對收集的煙氣采取布袋收塵一水膜除塵二級收塵處理.煙塵的回收率達(dá)到98. 5%以上。
摘要:對粗鉛精煉除銅過程中產(chǎn)生的煙塵進(jìn)行治理,在各個(gè)煙塵揮發(fā)點(diǎn)安裝集塵裝里,對收集的煙氣采取布袋收塵一水膜除塵二級收塵處理,煙塵的回收率達(dá)到98. 5%以上。
0、前言:
    河南豫光金鉛股份公司是亞洲_的電解鉛生產(chǎn)_,年產(chǎn)電解鉛40萬t。目前國內(nèi)粗鉛精煉主要采用火法精煉與電解精煉相結(jié)合的工藝,粗鉛精煉除銅采用傳統(tǒng)的鉛精煉鍋熔析除銅,該過程普遍存在煙塵收集問題:粗鉛加人精煉鍋熔化及除銅攪拌過程中,產(chǎn)生_量的煙氣;電解工序陽_殘_洗滌后返回精煉鍋再鑄型時(shí),由于其含有酸液及少量未洗凈的陽_泥,熔化時(shí)產(chǎn)生_量的酸性蒸汽與煙塵,形成煙霧;除銅后撈渣、倒渣過程中,有揚(yáng)塵產(chǎn)生。隨著環(huán)保要求及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高,對以上過程中產(chǎn)生的煙、汽、塵進(jìn)行治理_必要。
1、收塵設(shè)施的配置:
    粗鉛除銅過程中,溫度在400℃以上會(huì)有揮發(fā)性煙塵產(chǎn)生,同時(shí)攪拌過程也有煙塵產(chǎn)生,對除銅煙塵成分進(jìn)行分析,結(jié)果如表1所示。
表1除銅煙塵成分
表1除銅煙塵成分
    由表1可以看出,煙灰中有大量的重金屬元素,這些金屬及其化合物排放后會(huì)嚴(yán)重污染環(huán)境。同時(shí),煙灰內(nèi)含有大量的金、銀等貴重金屬,具有很大的回收價(jià)值。為此,絕大多數(shù)鉛冶煉廠在除銅工序加裝了收塵設(shè)施。
1.1、集塵鍋革:
    目前,各企業(yè)都根據(jù)自身情況在熔鉛鍋上設(shè)計(jì)了集塵鍋罩,其集塵治理效果不盡相同。豫光金鉛股份公司根據(jù)工藝現(xiàn)狀,自主研發(fā)設(shè)計(jì)了兩種可移動(dòng)鍋罩。
    圖1為粗鉛及殘_加人熔化時(shí)所用鍋罩,鍋罩頂部管道與固定的抽風(fēng)管道連接,前端可以活動(dòng),加料時(shí)通過機(jī)械傳動(dòng)將其打開。同時(shí),自主研發(fā)了殘_自動(dòng)洗刷及連續(xù)加料裝置,將傳統(tǒng)的殘_臥式洗刷改為立式單片洗刷;自動(dòng)加料系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)殘_單片連續(xù)加人,與原來的集中加料方式相比,大幅度減少了加料瞬時(shí)產(chǎn)生的煙塵。
    除銅攪拌階段使用的鍋罩外形與圖1相似,但其表面密閉,在上部固定安裝一部攪拌機(jī),攪拌裝置在鍋罩內(nèi)部,電機(jī)與傳動(dòng)裝置在鍋罩上部,該鍋罩可有效收集攪拌過程中產(chǎn)生的大量煙塵。
1. 2、收塵器:
    煙氣經(jīng)鍋罩集中后進(jìn)入收塵器進(jìn)行處理。除銅煙氣,含塵較低,在600 mg/m³左右;溫度較低,在60℃左右;同時(shí)煙塵粒度較小,在1~20 um左右,采用適合處理低溫低濃氣體的袋式收塵器。該收塵器適應(yīng)性較強(qiáng),收塵效率高,一般可達(dá)到90%以上。公司原先采用L150M3箱式布袋除塵器,收塵面積為480 m³,風(fēng)量9 000~162 00 m³/h,采用208濾袋,人工振打清灰。該裝置投人運(yùn)行后存在如下問題:一是由于漏風(fēng)系數(shù)較大,造成風(fēng)機(jī)抽風(fēng)量不足;二是
圖1集塵鍋罩示意圖
 圖1集塵鍋罩示意圖
由于粉塵中含有酸性蒸汽,煙塵粘著在濾袋上不易脫落,而且人工打袋,不僅工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,L-_效果差;三是采用208濾袋,處理后的煙氣含塵與含鉛不穩(wěn)定,不能達(dá)標(biāo)排放。
    2009年公司對袋式收塵裝置進(jìn)行改造,增大風(fēng)量,加大收塵箱面積,增加收塵室與布袋數(shù)量以提高收塵率;同時(shí)振打清灰方式改為脈沖自功振打;將208布袋改為覆膜針一刺氈濾袋一表1為袋式收塵器改造前后參數(shù)對比。
表2袋式收塵器改造前后的參數(shù)
表2袋式收塵器改造前后的參數(shù)

收塵裝置改造前后的收塵效果如表3所示。
 表3袋式收塵器改造前后的收塵效果
表3袋式收塵器改造前后的收塵效果
    由表3可見,改造后,煙塵總排放濃度降低了30%以上 ,錯(cuò)及其化合物排放濃度降低了65%以上,收塵效果有廠較大的_。
2、卸渣過程中揚(yáng)塵的回收:
    粗鉛除銅過程中,會(huì)產(chǎn)生占粗鉛總重量10%左右的除銅渣,除銅濟(jì)內(nèi)含有大量有價(jià)金屬,需儲(chǔ)存在專用渣盤內(nèi)運(yùn)輸至熔煉系統(tǒng)回收多數(shù)企業(yè)采用的操作方法是:通過行車用撈渣機(jī)將銅浮渣撈出后倒在渣盤中或直接傾倒在車問內(nèi),由于操作過程中尤有效收塵措施,造成車間內(nèi)揚(yáng)塵
    針對此問題,公司實(shí)施了以下改造方案:使用鋼板制作一個(gè)密閉漏斗卸渣裝置安裝在熔鍋臺立,漏斗下部鋪設(shè)道軌安裝電動(dòng)平車,卸渣時(shí)將淹盤吊放在平車送至漏斗口位置,卸濃完成后電動(dòng)平車將渣盤拉出漏牛上安裝收塵管道,現(xiàn)有收塵設(shè)施相連將原開口式渣盤改造為半封閉狀.撈渣機(jī)撈出的除銅渣經(jīng)漏牛倒人渣盤,有效地解決了撈濃機(jī)卸渣時(shí)產(chǎn)生的煙塵問題。
3、陽_殘_返熔后含酸煙氣的處理:
    電解工序的陽_殘_,需要重新鑄型成陽_板雖然殘_經(jīng)過洗刷,但仍殘留有少量陽_泥及酸液,具加入熔鍋后產(chǎn)生大晴的酸性煙氣,雖經(jīng)袋式收塵器處理,但仍有部分殘留盡管錯(cuò)電解采用的硅氟酸鉛電解液為弱酸性但還足會(huì)討環(huán)境造成_的污染由于其總址較少,尤法有效回收,許多廠家只能從提高陽_泥洗滌潔凈度人于,并未對除銅煙塵中的酸氣進(jìn)行處理。
    鑒于上述情況,2011年公司經(jīng)過研究,沒計(jì)安裝一套低壓脈沖袋式收塵一水膜除塵器綜合收塵裝置,煙塵經(jīng)袋式收塵器處理后,由煙道導(dǎo)入水膜除塵器中進(jìn)行二次除塵。
    然而,該裝置運(yùn)行時(shí),水膜收塵器二次除塵出現(xiàn)以下問題:
    (1)噴頭堵塞:水膜除塵器噴淋水要求pH值11左右,加入火堿(氫氧化鈉)后易造成噴頭堵塞。
    (2)旋流板堵塞:水膜除塵器內(nèi)有三層百葉式旋流板,噴淋水中的火堿易結(jié)于旋流板百葉上,造成通風(fēng)不暢,影響收塵效果。
    (3)通風(fēng)效果差:設(shè)計(jì)不合理,脈沖袋式收塵器進(jìn)出風(fēng)均采用800 mm管道,而水膜除塵器出風(fēng)口僅為600 mm,影響通風(fēng)效果。
    針對上述問題,采取了以下措施:
    (1)經(jīng)袋式收塵器處理后的煙氣僅含少量酸氣,利用水膜吸附含塵煙氣,可收到良好效果。
    (2)水膜除塵器改為一層旋流板,并增加收水器。
    (3)水膜除塵器出風(fēng)口改為800 mm,直接與排煙囪相連,原有的配套風(fēng)機(jī)放棄使用。
    上述改造完成后,二級收塵器出口煙塵的檢測結(jié)果如表4所示。
表4袋式一水膜二級除塵效果 mg/m³
表4袋式一水膜二級除塵效果 mg/m³
    由表4可以看出,低壓脈沖袋式除塵器一水膜除塵器組合除塵技術(shù),可有效地降低排空煙氣含塵。采用該技術(shù)后,排空煙氣含塵降低了35%以上,含鉛降低了19%以上。
    水膜除塵器所使用的循環(huán)水中吸收了大量的煙塵與酸性氣體,為_收塵效果,需定期進(jìn)行更換。實(shí)際生產(chǎn)中,連續(xù)運(yùn)行一周后,水膜除塵器出口煙氣濃度增加,此時(shí)循環(huán)水煙塵濃度達(dá)到飽和,pH=4,目前每周更換一次循環(huán)水。
    水膜收塵器循環(huán)水量消耗為5. 3 m³/d,飽和循環(huán)水含h2 Sif6達(dá)0. 45 kg/m³,含Pb達(dá)0. 21 kg/m³。循環(huán)水送至中水站進(jìn)行中和處理,鉛進(jìn)人污泥中進(jìn)一步回收。
    使用二級除塵裝置后,粗鉛精煉系統(tǒng)排放的煙氣含塵優(yōu)于_標(biāo)準(zhǔn)及河南省_新的地方標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到行業(yè)_水平。
4、存在的問題及解決方案:
    公司通過采取一系列的措施,有效地解決了粗鉛除銅過程中煙塵治理問題。但是,除銅過程中撈渣與除銅后舀鉛產(chǎn)生的少量煙塵,目前仍無法有效回收。公司正在研究通過改變現(xiàn)有的除銅撈渣方式、鉛液轉(zhuǎn)運(yùn)方式、殘_加人方式解決存在的問題。目前已經(jīng)完成殘_加入方式的改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了殘_加人過程中少量連續(xù)自動(dòng)化操作,避免了大量殘_同時(shí)加人造成煙氣量較多;用鉛泵輸送鉛液已完成試驗(yàn),新的輸送方式可杜絕因舀鉛液造成煙塵的揮發(fā);開始研制自動(dòng)撈渣裝置,取代原有的行車吊渣盤撈渣。
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