3、陽_殘_返熔后含酸煙氣的處理:
電解工序的陽_殘_,需要重新鑄型成陽_板雖然殘_經(jīng)過洗刷,但仍殘留有少量陽_泥及酸液,具加入熔鍋后產(chǎn)生大晴的酸性煙氣,雖經(jīng)袋式收塵器處理,但仍有部分殘留盡管錯(cuò)電解采用的硅氟酸鉛電解液為弱酸性但還足會(huì)討環(huán)境造成_的污染由于其總址較少,尤法有效回收,許多廠家只能從提高陽_泥洗滌潔凈度人于,并未對除銅煙塵中的酸氣進(jìn)行處理。
鑒于上述情況,2011年公司經(jīng)過研究,沒計(jì)安裝一套低壓脈沖袋式收塵一水膜除塵器綜合收塵裝置,煙塵經(jīng)袋式收塵器處理后,由煙道導(dǎo)入水膜除塵器中進(jìn)行二次除塵。
然而,該裝置運(yùn)行時(shí),水膜收塵器二次除塵出現(xiàn)以下問題:
(1)噴頭堵塞:水膜除塵器噴淋水要求pH值11左右,加入火堿(氫氧化鈉)后易造成噴頭堵塞。
(2)旋流板堵塞:水膜除塵器內(nèi)有三層百葉式旋流板,噴淋水中的火堿易結(jié)于旋流板百葉上,造成通風(fēng)不暢,影響收塵效果。
(3)通風(fēng)效果差:設(shè)計(jì)不合理,脈沖袋式收塵器進(jìn)出風(fēng)均采用800 mm管道,而水膜除塵器出風(fēng)口僅為600 mm,影響通風(fēng)效果。
針對上述問題,采取了以下措施:
(1)經(jīng)袋式收塵器處理后的煙氣僅含少量酸氣,利用水膜吸附含塵煙氣,可收到良好效果。
(2)水膜除塵器改為一層旋流板,并增加收水器。
(3)水膜除塵器出風(fēng)口改為800 mm,直接與排煙囪相連,原有的配套風(fēng)機(jī)放棄使用。
上述改造完成后,二級收塵器出口煙塵的檢測結(jié)果如表4所示。
由表4可以看出,低壓脈沖袋式除塵器一水膜除塵器組合除塵技術(shù),可有效地降低排空煙氣含塵。采用該技術(shù)后,排空煙氣含塵降低了35%以上,含鉛降低了19%以上。
水膜除塵器所使用的循環(huán)水中吸收了大量的煙塵與酸性氣體,為_收塵效果,需定期進(jìn)行更換。實(shí)際生產(chǎn)中,連續(xù)運(yùn)行一周后,水膜除塵器出口煙氣濃度增加,此時(shí)循環(huán)水煙塵濃度達(dá)到飽和,pH=4,目前每周更換一次循環(huán)水。
水膜收塵器循環(huán)水量消耗為5. 3 m³/d,飽和循環(huán)水含h2 Sif6達(dá)0. 45 kg/m³,含Pb達(dá)0. 21 kg/m³。循環(huán)水送至中水站進(jìn)行中和處理,鉛進(jìn)人污泥中進(jìn)一步回收。
使用二級除塵裝置后,粗鉛精煉系統(tǒng)排放的煙氣含塵優(yōu)于_標(biāo)準(zhǔn)及河南省_新的地方標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到行業(yè)_水平。
4、存在的問題及解決方案:
公司通過采取一系列的措施,有效地解決了粗鉛除銅過程中煙塵治理問題。但是,除銅過程中撈渣與除銅后舀鉛產(chǎn)生的少量煙塵,目前仍無法有效回收。公司正在研究通過改變現(xiàn)有的除銅撈渣方式、鉛液轉(zhuǎn)運(yùn)方式、殘_加人方式解決存在的問題。目前已經(jīng)完成殘_加入方式的改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了殘_加人過程中少量連續(xù)自動(dòng)化操作,避免了大量殘_同時(shí)加人造成煙氣量較多;用鉛泵輸送鉛液已完成試驗(yàn),新的輸送方式可杜絕因舀鉛液造成煙塵的揮發(fā);開始研制自動(dòng)撈渣裝置,取代原有的行車吊渣盤撈渣。