脈沖除塵器具有_的除塵效果,并對離心式除塵器不易采集的1~10uwm糧飼塵粒的回收,有著較高的經(jīng)濟(jì)價值。近年來,已在糧飼加工廠得到了廣泛應(yīng)用。但是,在生產(chǎn)運(yùn)行中,如因操作管理不當(dāng),則會因脈沖除塵器糊袋、堵塞,導(dǎo)致阻力大幅度上升,引起提升管掉料,嚴(yán)重影響車間的正常生產(chǎn)和成品質(zhì)量。為了_脈沖布袋除塵器的正常運(yùn)行,通過生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)踐、探索,筆者認(rèn)為應(yīng)做好以下工作:
1、操作管理方面:
1.1堅(jiān)持每班放空濾氣罐積水,避免因糊袋造成堵塞。
因?yàn)榭諝饨?jīng)空壓泵增壓后,其中一部分水蒸氣將因高壓凝聚成水,如不及時排除,過濕空氣噴吹進(jìn)布袋,勢必糊袋造成堵塞。
1.2經(jīng)常檢查電磁閥運(yùn)行情況
電磁閥在運(yùn)行中,常見故障有兩種:
a、導(dǎo)通噴吹后不能復(fù)位,造成常放氣,使空壓泵壓力上不去,無法形成具有足夠壓力的噴吹效果。
原因:電磁鐵與可動銜鐵(位于電磁鐵外側(cè))之間平面吸附力大于閥片(在電磁鐵切斷電源失去吸力后)推動連桿使其復(fù)位的力。
措施:在電磁鐵與銜鐵之間墊人一圓形不吸水的油性薄紙,減少吸附力,使其能正常復(fù)位。
b,橡皮隔膜破損,高壓空氣吹不進(jìn)布袋。
這類故障,開車期間人在脈沖除塵器附近,進(jìn)行一般性觀察,很難發(fā)現(xiàn)。因?yàn)?,隔膜破損后電磁閥仍然工作,操作人員仍能聽到正常間隔的噴吹聲。只是高壓空氣未吹進(jìn)布袋,呈假性工作狀態(tài)。
措施:可在進(jìn)脈沖除塵器的管道上鉆一靜壓孔并焊上一短管,用橡皮管連接到U型壓力計(jì)上,以便經(jīng)常觀察除塵器的阻力情況,一旦發(fā)現(xiàn)U型壓力計(jì)水柱高度差異常,應(yīng)立即進(jìn)行全面檢查。如一般檢查未發(fā)現(xiàn)問題,可到屋頂再貼在脈沖除塵器出風(fēng)管上,查聽電磁閥噴吹情況。如聽出噴吹間隔大于額定時間,且實(shí)際間隔時間為額定噴吹間隔時間的整倍數(shù)。只需將此整倍數(shù)減1,即為已發(fā)生故障的電磁閥只數(shù)。例如:某廠一脈沖除塵器共有電磁閥10只,額定噴吹間隔為15s 。實(shí)際聽得間隔為60s; 75s則可以推斷該除塵器已有8只電磁閥隔膜破損(或有其它故障)??闪⒓礄z修更換。
2關(guān)于脈沖除塵器的改進(jìn)建議
進(jìn)人脈沖除塵器的物料,一般都是不易流動的細(xì)粘粉粒,被布袋經(jīng)噴吹振動后,大都粘附在除塵器下部的錐形底板上,不能自溜人下絞龍。需操作工經(jīng)常持木錘敲擊,才能徐徐排出。由于脈沖粉正常流量很小,一般在工藝處理上均是插人其他系統(tǒng)混篩。由人工敲擊排粉的流量很不穩(wěn)定,有時則因短時內(nèi)大量脈沖粉的并人,造成提升管掉料,嚴(yán)重影響了并人系統(tǒng)的工藝效果。
為了解決這一矛盾,有些制造廠家將脈沖除塵器下部改成兩個錐斗,以擴(kuò)大自溜角。這對一般粉塵,效果較為顯著。對于面粉廠有_溫濕度的細(xì)粘粉塵,尚不能從根本上解決問題。為此建議:在錐底內(nèi)部設(shè)一機(jī)械刮板,使其作慢速往返運(yùn)動,促使除塵器均勻排料。
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