摘要:鶴煤熱電廠##2鍋爐布袋除塵器于2010年10份更換全部濾袋后運(yùn)行至2012年5月份出現(xiàn)布袋除塵器出口煙塵濃侈_標(biāo),煙自冒煙含塵量增大,在運(yùn)行中在凈煙氣室內(nèi)查出破損濾袋對(duì)其更換一小部分。在6月份停機(jī)檢修時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)有大量濾禁不同程度出現(xiàn)破損。破損部位主要表現(xiàn)在濾袋上部破損,濾袋袋底折皺狀破損,濾袋底部加強(qiáng)保護(hù)層及縫線處破損三個(gè)部位。
1、LKPN型布袋除塵器工作流程介紹:
鶴煤熱電廠裝機(jī)容量為2( 135MW,其脫硫除塵裝置由_電除塵器,NID半干法煙氣脫硫裝置、二級(jí)布袋除塵器三部分組成。電除塵器為L(zhǎng)EK238一2(22一2一1型雙室兩電場(chǎng)干
式靜電除塵器。煙氣分兩路進(jìn)人兩個(gè)電室內(nèi),流經(jīng)兩個(gè)電場(chǎng)后,進(jìn)人脫硫反應(yīng)器脫硫后,經(jīng)布袋除塵器進(jìn)行二次除塵。電除塵器的除塵效率為85 %。脫硫原理是利用增濕后的生石灰粉做脫硫劑,煙氣同從消化器、混合器的含濕物料混合,煙氣溫度迅速降到70℃左右,相對(duì)濕度增加到50%以上,煙氣同物料中的反應(yīng)劑迅速地在反應(yīng)器中發(fā)生反應(yīng),其中的S0, , HC1被吸收。脫硫效率設(shè)計(jì)值)90 %r。布袋除塵器工作時(shí)通過引風(fēng)機(jī)把鍋爐里的煙氣抽到布袋除塵器中,當(dāng)煙氣流經(jīng)濾袋時(shí),濾袋為PPS紡織物把粉塵顆粒從煙氣中隔離出來(lái),粉塵_留在濾袋的外面,潔凈氣體從中流過。當(dāng)壓縮空氣脈沖清灰時(shí),粉塵從濾袋外部脫落,落人灰斗底部,進(jìn)人流化底倉(cāng)循環(huán),從而完成一個(gè)清灰過程。
2、布袋除塵器濾袋損壞部位現(xiàn)象及原因分析:
2. 1、濾袋上部破損:
濾袋的破損出現(xiàn)在距袋u向下iso}}m左右處,此處為側(cè)面破損沿噴吹管方向連續(xù)幾個(gè)排列,在煙氣流出方向側(cè)磨損較重,有的濾袋甚至發(fā)生圓周性斷裂,其破損應(yīng)為氣體攜帶灰粒由內(nèi)向外向下沖刷而成,濾袋內(nèi)部出現(xiàn)由上至下的大片織布磨損現(xiàn)象,并露出自色PTFE基布,分析原因?yàn)閲姶倒車姶禃r(shí)夾帶灰粒氣流被煙氣引流導(dǎo)致氣流偏斜至煙氣流出方向。對(duì)于針刺濾袋一部分_細(xì)粉塵進(jìn)人纖維層內(nèi),噴吹氣流在清灰時(shí)因氣流不暢,不能很好將能量釋放,在袋內(nèi)形成強(qiáng)大的氣流而沖擊濾袋,造成濾袋晃動(dòng)互相磨損袋底,以及將袋底吹裂。另一部分氣流從袋日返出,從而磨損袋日。
濾袋底部側(cè)壁的作用力更加強(qiáng)大。此時(shí),如果噴吹壓力偏大,袋身過濾含濕量大的煙氣后透氣性變差,袋底腐蝕“塑化”、強(qiáng)力下降,造成濾袋底部出現(xiàn)沿袋底縫線圓周折皺折裂痕跡。第四,該除塵器使用的為鋼質(zhì)袋籠,外部噴涂有機(jī)硅防腐材質(zhì)。由于使用年限較長(zhǎng),及更換濾袋時(shí)對(duì)其磕碰導(dǎo)致部分防腐材料脫落,出現(xiàn)不同程度的銹蝕,袋籠的銹蝕對(duì)與濾袋的磨損與腐蝕影響也較大,使袋底強(qiáng)度降低。
2. 3、濾袋底部加強(qiáng)保護(hù)層及縫線處破損:
是在袋底向上100mm袋底加強(qiáng)保護(hù)層處(外側(cè)縫補(bǔ)一層濾袋布)。濾袋破損現(xiàn)象為袋底(及其側(cè)面)縫線針眼處上方的損壞斷裂及保護(hù)層豎縫線處裂開,分析破損原因主要為,首先,布袋除塵器采用在濾袋下部進(jìn)風(fēng),并且氣流分布不均勻,主要進(jìn)風(fēng)在中間單兀,造成袋底受到高速氣流的沖刷誘發(fā)振動(dòng)及晃動(dòng)產(chǎn)生摩擦。其次,由于脈沖噴吹壓力偏大,造成袋底承受壓力較大;又因袋底尺寸偏大,與袋籠底部貼合不緊密,引起袋底的振幅偏大。因PTFE縫線的強(qiáng)力較大,且耐受氧化h}煙氣的腐蝕性強(qiáng),隨著濾料的老化變形,袋底“膨脹”、“收縮”程度加大,導(dǎo)致PTFE縫線對(duì)濾布牽拉力過大,出現(xiàn)濾布在縫線處拉扯破裂現(xiàn)象(濾袋PTFE縫線的針腳密度符合(}B/T6719的要求,為lOcm內(nèi)30針)??梢姡捎肞TFE縫線雖能防范縫線斷裂,提高袋身的抗耐氧化、酸化腐蝕性,但其對(duì)濾
料本身的牽拉力過大的情況也不可忽略。
3、防控方法:
3. 1根據(jù)現(xiàn)燃燒煤種化驗(yàn)煙氣成分為依據(jù),更換適合所含成分材質(zhì)濾袋。并根據(jù)袋籠尺寸選擇濾袋尺寸包括長(zhǎng)度與直徑。
3. 2將濾袋上日及底部加強(qiáng)層延長(zhǎng),或在上日內(nèi)加裝防磨保護(hù)層,采用雙層或加厚袋底。由于噴吹管位置可以移動(dòng),安裝時(shí)應(yīng)使噴嘴所噴出氣流中心線應(yīng)與濾袋中心一致,不得偏向氣流流出側(cè)。
3. 3加強(qiáng)電除塵的投人率,將細(xì)微灰粒在電除塵內(nèi)除去,以避免堵塞濾袋針刺孔。
3.4及時(shí)更換破損濾袋,防止煙塵進(jìn)人凈氣室造成對(duì)其他濾袋進(jìn)行磨損,因其會(huì)隨同噴吹氣流對(duì)濾袋造成嚴(yán)重磨損。
3. 5加強(qiáng)對(duì)鍋爐燃煤煤質(zhì)的化驗(yàn)監(jiān)督,調(diào)整鍋爐燃燒情況,檢查系統(tǒng)漏風(fēng)并及時(shí)修補(bǔ),盡量降低煙氣中NOX, 0.濃度,減少煙氣中氧化性氣體對(duì)濾料的氧化腐蝕。
3. 6鍋爐用原煤選用含水份低的煤,以減少煙氣含水量。加強(qiáng)脫硫系統(tǒng)投人時(shí)水與脫硫劑的配比,盡量減少脫硫用水量。加強(qiáng)煙道、箱體的保溫,確保設(shè)備的密封性,盡量減少脫硫反應(yīng)造成的煙氣溫度下降,減少酸結(jié)露現(xiàn)象造成的腐蝕。
3. 7運(yùn)行調(diào)整時(shí)兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)出力接近。調(diào)整
布袋除塵器各單兀煙氣量基本平衡。